基于PLC的龙门刨床电气控制系统设计 联系客服

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方向移动,另外,左右侧刀架控制线路中添加了由SQ3、SQ2两个行程开关触发的1J、2J两个中间继电器的常闭触点。SQ3、SQ2是刀架与横梁的限位开关,当开动左右侧刀架向上运动时,碰到横梁上限位开关SQ3、SQ2, 则1J、2J得电,其常闭触点1J(2)、2J(2)断开,就自动使刀架电机停止转动,防止刀架与横梁碰撞。同理,横梁下降时如触发SQ2、SQ3,常闭触点1J(1)、2J(1)断开,KM10失电,横梁停止下降,自动夹紧

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3.3.4 润滑泵及主拖动直流电机控制电路设计

工作台运行时需加以润滑,所以工作台在开动前必须先开动润滑泵,否则工作台干磨是危险的。润滑泵控制开关7KK有两个工作位置,当工作台不工作而需要润滑泵时,将SA1打在连续位置;工作台自动工作时打在自动位置。SA1打在“连续”或“自动”其中一个位置上,KM11线圈均能通电,润滑泵电机工作,油泵上油,至一定压力时压力继电器KM11常开触点闭合,为工作台自动工作做好准备。

系统起动时按下起动按钮SB11,则接触器KM13得电,其常开触点自锁,松开SB11仍然得电,KM13动作接通直流调速器电源,直流调速器供电给直流电机工作。按下SB11同时接触器KM2亦得电动作,接通直流机冷却风机电源,风机开始工作。SB12为急停按钮,用来断开电路。JW为热继电器的常开触点,用来对直流电机进行过载保护,系统一上电JW触点即闭合,过载时JW触点断开,切断接触器KM13通电回路,直流电机断电停止。

3.4 直流调速电路设计

3.4.1 电机拖动电路设计

系统电机拖动电路如图3.6所示。除主电机采用直流调速装置拖动外,其余7个控制电机均采用常规电力拖动。L1,L2,L3为三相交流380V进线,3AC380/220V为三相变压器,输出为三相220V交流电,以提供直流调速器工作电源,FU为熔断器,用来对回路进行短路保护。变压器2AC380/260V用以提供主拖动直流电机励磁电源进线,经直流调速器整流后输出为直流电机励磁电源。

QF8为主回路自动空气断路器,用作交流电路总的短路保护和过载保护。它既能在正常工作条件下切断负载电流,又能在发生短路故障时自动切断短路电流。其余各回路均设有自动控器断路器保护(QF7,QF6,QF5,QF4,QF3,QF2,QF1)。M8是直流电机通风机,用以冷却运时的直流电机,KM2为其接触器触点;M7是油泵电机,用以实现油泵上油,KM11为其回路接触器触点;M6为控制柜通风机,用以冷却控制柜;M5为垂直刀架控制电机,用以实现垂直刀架水平移动和进刀、退刀,KM3为其正转回路接触器触点,KM4为其反转回路接触器触点;M4为右侧刀架控制电机,用

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以实现右侧刀架的垂直移动和进刀、退刀,KM5为其正转回路接触器触点,KM6为其反转回路接触器触点;M3为左侧刀架控制电机,用以实现左侧刀架的垂直移动和进刀退刀,KM7为其正转回路接触器触点;KM8为其反转回路接触器触点;M2为横梁升降控制电机,用以实现横梁的升降运动,KM9为其正转回路接触器触点,KM10为其反转回路接触器触点;M1为横梁夹紧控制电机,用以实现横梁的夹紧、放松运动,KM12为其正转回路接触器触点,KM1为其反转回路接触器触点;KA为横梁夹紧电流继电器线圈,串入夹紧电机主回路,辅助实现系统的自动控制[14]。

QF8L1L2L3QF1QF2QF3QF4QF5QF6QF7KM12KM1KM9KM10KM7KM8KM5KM6KM3KM4KM11KM2KAFR1FR2FR3FR4FR5FR6FR7M3 ~MM3 ~M3 ~3 ~M3 ~MM3 ~3 ~M3 ~M1M2M3M4M5M6M7M8

图3.6 系统电机拖动电路

3.4.2 调速继电控制逻辑电路设计

调速继电控制逻辑电路如图3.7所示。图中,士l0V与0电位为调速电路工作电源,由外部电源提供,均接至直流调速器模拟量输入基准电压端子。Q为工作台前进控制线圈触点,H为工作台后退控制线圈触点,JI为工作台自动工作控制线圈触点,J为减速控制线圈触点。RP1~RP4为5KΩ 精密可调电阻,用来给定速度值,士l0V对应正反向最大速度,0对应0速。 Rl,R2为5KΩ精密可调电阻,用以保护电路,防止工作电源短路。1V~6V为二极管,G为刨台速度主给定端,接至直流调速器模拟量输入端子主给定端,0接至直流调速器模拟量输入端子主给定负端及参考地端。工作台前进:Q线圈动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。当工作台自动工作时,线圈

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JI动作,其常开触点闭合,常闭触点断开,通过调速电位计RP3可接通正向给定回路,

+10VQJIRP1JIJR1 5KQ正向给定1V2V3V4V5V6V刨台速度给定JIRP3J0JRP2RP4JIJI-10VHJIJR2 5KH反向给定减速点动点动减速G

图3.7 调速继电控制逻辑电路

G端给定输出模拟量(0-l0V ),模拟量的大小通过调节RP3的触头来控制,直流调速器根据给定模拟量的大小来调节主拖动直流电机的转速。

当工作台前进至触发减速接近开关时,线圈Q,JI,J均处于得电状态,其常开触点均闭合,减速给定回路接通,给定端G输出0电位至直流调速器,主电机随即减速至零再换向。当工作台步进时,JI线圈不得电,其常开触点断开,常闭触点闭合,通过调速电位计RP1可接通点动给定回路,点动的速度可通过RP1来调节。

工作台后退时原理也一样。电路还设置了触点互锁,确保某一条给定回路接通时其余给定回路处于断开状态。

3.4.3 直流调速器及其外围控制电路设计

直流调速器如图3.8所示。端子1U,1V,1W为三相电源进线端,3U1,3W1为励磁电源进线端,5U1,5W1为电子板电源进线端,4U1,4V1,4W1为风扇电源端,1C1,1D1输出220V直流至直流电机电枢,3C,3D输出220V直流作为直流电机励磁电源。

端子1~5为模拟量输入端子,1为基准电压0电位端,2为基准电压l0V端,3为基准电压l0V端,分别接外部电源的0和士l0V端。4为主给定输入+端,接来自PLC的给定端G,5为主给定输入一端,接外部电源0电位端。12~17为模拟量输出端,接外部数显表,用以显示实际电流值和速度值,22,23为温度传感器输入端,外接温度传感器,用以保护电路和主电机。14,15为模拟量输出端,通过参数设置输出为实际反电动势值,接至可编程控制器的模拟量输入模块,以提供实时反电动势值。37为电

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QF8L1L2L33AC380/220T2FUT12AC380/260KM131U1V1W14R35KA+A-PLC0.50.23L0.33U13W15U11512345373834R45K4U14V14W16RA705W1SA8电流显示速度显示温度显示1213161722231091103C1C11D13D故障报警器SA9AC220VM故障指示灯MDHL1

图3.8 直流调速器

源的合闸/分闸端,高电平信号合闸,低电平信号分闸。38为运行使能端,高电平信号调节器使能,低电平信号调节器禁止。34为24V直流电源输出端,与电源合闸和运行使能端通过启动开关相连,以启动和停止系统。109,110为开关量控制输出端,用以输出故障报警信号,外接故障指示灯及故障报警器,通过止闹开关来切断报警器的铃声[15]。T1为单向变压器,采用型号为TPZ17A,把AC380V变为AC260V;T2为三相变压器,采用型号为JBK-400W;故障报警器采用YAO18C721-01,额定电压为220V;故障指示灯采用AD16,额定电压220V。

3.5本章小结

本系统是采用PLC和直流调速器进行电气控制的,龙门刨床横梁、工作台、刀架等部件工作运行平稳性好、可靠性高,克服了以往控制系统的许多弊端。系统控制简单方便,稳定可靠,变速范围大,调速方便灵活,速度变化波动小,加工精度与工作效率都大大提高。而采用PLC控制代替继电控制,降低了系统成本,运行时噪音少,节能降耗,维护量少,经济效益显著。

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